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自“降本增效年”各項(xiàng)活動(dòng)開展以來(lái),磷銨分廠圍繞“降成本、增效益、強(qiáng)管理”這一工作主題,緊盯“源頭管理”“生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程管理”“基礎(chǔ)管理”三個(gè)主攻方向,在“精”字上下功夫,在“嚴(yán)”字上做文章,在“細(xì)”字上出實(shí)招,分解“大任務(wù)”,細(xì)化“小措施”,不斷提升生產(chǎn)管理精細(xì)化水平。 強(qiáng)化源頭控制 實(shí)施精細(xì)管理 隨著優(yōu)質(zhì)磷礦資源的日益匱乏,大宗優(yōu)質(zhì)磷礦市場(chǎng)放量減少,磷銨分廠生產(chǎn)組織受原料供應(yīng)影響越來(lái)越大。低品位磷礦進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)成為分廠必須正確面對(duì)的課題。分廠將“低品位磷礦生產(chǎn)適應(yīng)性攻關(guān)”作為一項(xiàng)攻堅(jiān)課題,多次召開“諸葛會(huì)”從縱向、橫向全面深入性分析后,從磷礦配比精細(xì)化著手,先對(duì)進(jìn)廠磷礦分類堆放,做到標(biāo)識(shí)清楚,實(shí)施先分析后配比,對(duì)每天使用的磷礦指標(biāo)進(jìn)行精確分析,根據(jù)各類磷礦的雜質(zhì)含量及時(shí)調(diào)整配礦比例,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)配比,盡可能做到礦漿含磷指標(biāo)控制在29.2%-29.6%之間,且雜質(zhì)總量穩(wěn)定,既保證磷酸、磷銨生產(chǎn)周期和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,又保障了在磷礦資源持續(xù)變差的大環(huán)境下,系統(tǒng)對(duì)低品位磷礦的適應(yīng)性。 嚴(yán)抓過(guò)程管理 實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整 針對(duì)“傳統(tǒng)法”磷銨養(yǎng)分的控制,加強(qiáng)過(guò)程精細(xì)化管理,要求每班每小時(shí)對(duì)養(yǎng)分分析,同時(shí)利用激勵(lì)機(jī)制管理手段,把“傳統(tǒng)法”產(chǎn)品養(yǎng)分指標(biāo)由60.0%-60.5%的目標(biāo)值降低到60.0%-60.1%。一是利用管理手段,進(jìn)行大幅的養(yǎng)分控制獎(jiǎng)懲。養(yǎng)分控制到60.0%-60.1%每班次獎(jiǎng)勵(lì)500元,提高班組長(zhǎng)及總控人員的主動(dòng)性。二是為進(jìn)一步節(jié)約因養(yǎng)分過(guò)高造成的成本損失,以及減少調(diào)整養(yǎng)分使用硫酸消耗。分廠及時(shí)根據(jù)養(yǎng)分變化趨勢(shì)調(diào)整濃酸含固量指標(biāo)和稀酸三氧化硫指標(biāo),保持調(diào)整養(yǎng)分加硫酸量控制在100L/h以內(nèi),從而在保證磷銨產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,盡可能穩(wěn)定過(guò)濾生產(chǎn)在最佳狀態(tài),努力提高轉(zhuǎn)化率和洗滌率指標(biāo),節(jié)約磷礦消耗。三是加強(qiáng)細(xì)節(jié)管控。濃酸酸質(zhì)變化對(duì)養(yǎng)分變化影響較大,目前磷酸濃縮崗位每小時(shí)取沉降槽出口酸樣,拍照發(fā)到分廠群內(nèi)供磷銨參考酸質(zhì)變化趨勢(shì);磷銨總控每小時(shí)取生產(chǎn)用酸觀察酸質(zhì)變化趨勢(shì),根據(jù)變化及時(shí)調(diào)整養(yǎng)分控制手段。四是技術(shù)組及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)關(guān)注酸指標(biāo)各種變化趨勢(shì),及時(shí)指導(dǎo)班組調(diào)整,并建立考核連帶技術(shù)組措施,增強(qiáng)技術(shù)組管控措施。 著眼細(xì)節(jié)管理 實(shí)現(xiàn)成本可控 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定運(yùn)行,消除局部瓶頸影響,分廠加強(qiáng)生產(chǎn)組織計(jì)劃性和嚴(yán)密性,每天堅(jiān)持召開生產(chǎn)短會(huì),協(xié)調(diào)各裝置生產(chǎn)組織,做到全分廠一盤棋,合理配置分廠資源,做好每天生產(chǎn)組織,提升所有人員產(chǎn)量意識(shí);每次停車檢修前,組織工藝、設(shè)備、維保人員開會(huì),討論停車過(guò)程、各項(xiàng)檢修任務(wù),責(zé)任到人、落實(shí)細(xì)節(jié),節(jié)約每分鐘停車時(shí)間;重點(diǎn)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)下場(chǎng)抓,嚴(yán)控檢修質(zhì)量,把工藝、設(shè)備隱患及時(shí)消滅在檢修清理過(guò)程中。磷銨產(chǎn)量影響瓶頸是過(guò)濾系統(tǒng),需要定期更換濾布,針對(duì)更換濾布后出現(xiàn)濾布?jí)簵l頻繁脫落和濾布掛扯問題,每次更換濾布,改變?yōu)V布?jí)哼叿较颍舫鰤簵l膨脹空間,消除了濾布脫落和掛扯問題,實(shí)現(xiàn)過(guò)濾長(zhǎng)周期穩(wěn)定使用。 加強(qiáng)操作培訓(xùn) 提升應(yīng)變技能 磷銨技術(shù)組多次召開總結(jié)分析會(huì)研究各種影響產(chǎn)品養(yǎng)分的因素和調(diào)整措施,對(duì)班組人員進(jìn)行培訓(xùn),利用班后討論總結(jié)會(huì)、質(zhì)量破標(biāo)事故分析會(huì)等形式的學(xué)習(xí)和總結(jié),進(jìn)一步提升操作人員養(yǎng)分控制技能,同時(shí)不斷提升所有員工的全局意識(shí),要求各裝置總控及時(shí)溝通和協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)縫對(duì)接,做到人人身上有擔(dān)子,不僅提高了員工責(zé)任意識(shí),而且增強(qiáng)了技術(shù)組管控能力,最終達(dá)到將生產(chǎn)控制的不利因素降到最低。 磷銨分廠將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)管理持續(xù)推進(jìn),進(jìn)一步將工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、數(shù)據(jù)細(xì)化到每一項(xiàng)指標(biāo)、每一個(gè)崗位,將每一項(xiàng)工作落實(shí)到人,推動(dòng)各項(xiàng)管理上臺(tái)階。(磷銨分廠 屈小強(qiáng))