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日前,從磷銨分廠技改擴(kuò)建現(xiàn)場(chǎng)再次傳來喜訊:繼兩套濃縮和氟吸收塔擴(kuò)能改造完美收官并入生產(chǎn)系統(tǒng)后, 5#球磨機(jī)經(jīng)過5個(gè)月的土建施工、設(shè)備安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試,現(xiàn)已并入系統(tǒng),入列服役,正式進(jìn)入投運(yùn)階段。
作為磷銨分廠2021年度節(jié)能降耗重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目,5號(hào)磨機(jī)的技改全廠上下高度重視,技術(shù)改造和正常生產(chǎn)組織同步進(jìn)行。在1-4#球磨機(jī)錯(cuò)時(shí)運(yùn)行保障生產(chǎn)的前提下,5#球磨機(jī)利用復(fù)肥裝置原有廢舊的流砂庫開建了。5#球磨機(jī)為濕式溢流型球磨機(jī)Φ3.0*6.5,筒體內(nèi)徑φ3000 mm;筒體有效容積41.8 m3,鋼球裝載量68t。主要由鼓型給料器、傳動(dòng)裝置、支撐裝置、筒體、電機(jī)、潤滑系統(tǒng)、電儀控制系統(tǒng)等部分組成,總功率為800kw,生產(chǎn)能力比1-3#球磨機(jī)總能力還要高。主機(jī)安裝后,磷銨分廠編制了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑囓嚪桨福?1月初組織單機(jī)試車,期間經(jīng)過磨合調(diào)試,檢查調(diào)整,目前磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),僅一臺(tái)5#球磨機(jī)就能滿足磷酸一系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求,達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)能力和效果。
磷銨分廠原有4臺(tái)球磨機(jī),其中1-2#球磨機(jī)系80年代建廠時(shí)所建,能力太??;3#球磨機(jī)為1996年“六改八”所建。由于設(shè)備運(yùn)行時(shí)間較長,實(shí)際生產(chǎn)負(fù)荷力不從心,紕漏百出,系統(tǒng)開開停停,無法滿足生產(chǎn)要求。2005年復(fù)肥裝置磷酸二系統(tǒng)技改擴(kuò)能時(shí),4#球磨機(jī)配套建設(shè),功率為1000 kw,磨礦約40m3/h,擔(dān)當(dāng)起磷酸雙系統(tǒng)磷礦磨漿的重任。
球磨機(jī)運(yùn)行方式為4#磨機(jī)單開,3#磨機(jī)與1#/2#磨機(jī)串磨使用,保障二銨滿負(fù)荷生產(chǎn)組織所需磷酸。自2020年5月份一銨裝置復(fù)產(chǎn)開車后,磷銨總產(chǎn)量大幅提升,正常工況下日產(chǎn)磷銨1100噸成為常態(tài)。磷礦生產(chǎn)沒有可用磷酸,“等米下鍋”現(xiàn)象越來越頻繁。原料磨礦短板日益突顯,球磨機(jī)負(fù)荷加到極限,才能勉強(qiáng)維持礦漿供應(yīng)。同時(shí)因磨機(jī)負(fù)荷高,導(dǎo)致礦漿細(xì)度低,平均細(xì)度僅有85%,且磨機(jī)襯板、壓條等附件磨損加快,故障率升高,設(shè)備檢修對(duì)系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)面影響較大。據(jù)此,磷銨分廠再三權(quán)衡利弊,向公司提出技改申請(qǐng),從節(jié)能降耗、保障生產(chǎn)角度考慮,新增一臺(tái)5#球磨機(jī),與4#磨機(jī)互補(bǔ),保障生產(chǎn)所需礦漿。原有的1-3#球磨機(jī)作為后期4#或5#檢修時(shí)臨時(shí)備用設(shè)備,徹底解決生產(chǎn)雙系統(tǒng)運(yùn)行磨漿能力不足的問題,最大程度節(jié)約成本,降低生產(chǎn)維修費(fèi)用,高生產(chǎn)運(yùn)行效率,滿足高負(fù)荷生產(chǎn)要求。
5#磨機(jī)并入生產(chǎn)系統(tǒng)后,經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證,達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷條件,各項(xiàng)能耗下降,礦漿細(xì)度提高。礦漿細(xì)度87%,含水量約30%;萃取反應(yīng)活性好,轉(zhuǎn)化率由原來的93%提高到98.3%,創(chuàng)歷史新高,為企業(yè)節(jié)能降耗做出了最大貢獻(xiàn)。(磷銨分廠 史華軍 趙彥峯)