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2021陜化印記丨氣化分廠:黨建領跑生產(chǎn) 守正助開新局
發(fā)布時間:2021-12-28     作者:張鐵靜   分享到:

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2021年,是“十四五”開局之年,是公司發(fā)展極具挑戰(zhàn)的一年。氣化分廠作為公司的龍頭單位,這一年,圍繞打造“員工幸福、同行尊重”一流化工企業(yè)發(fā)展愿景,以黨建引領生產(chǎn),積極應對各種挑戰(zhàn),扎實做好各項基礎管理工作,帶領全體員工求實創(chuàng)新、攻堅克難,在完成各項工作任務,確保生產(chǎn)系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行方面闖出了新路子。2021年全年完成11臺次氣化爐計劃倒爐大中修工作,單臺汽化爐運行時間最長達到了73天,噸氨煤耗、氧耗、煤漿濃度等主要指標,都已達到公司歷史最好水平,全年安全生產(chǎn)無事故,為公司全年安全生產(chǎn)任務目標順利完成奠定了基礎。

強化支部黨建 黨建領跑生產(chǎn)

今年以來,氣化分廠持續(xù)強化支部建設,抓好基礎管理,嚴格執(zhí)行“三會一課”制度,不斷加強黨員思想建設教育;通過召開組織生活會,觀看警示教育視頻、講專題黨課、學習案例、參與廉潔活動等形式,教育引導黨員領導對照黨章黨規(guī)黨紀,開展批評和自我批評,強化忠誠意識、嚴守紀律規(guī)矩、樹立良好政德;通過三會一課,各種“主題黨日”活動 ,把組織黨員理論學習,發(fā)揮黨建優(yōu)勢,推進黨的建設和生產(chǎn)經(jīng)營深度融合,促進生產(chǎn);通過“黨建+N”融機制,繼續(xù)打造“黨員先鋒崗”特色品牌,在水煤漿再提濃、延長氣化爐燒嘴周期等重要指標方面,水煤漿再提濃領先同行先進水平,燒嘴運行周期同比延長了5天,切實發(fā)揮了示范效應,持續(xù)引領分廠的各項工作不斷向前邁進。

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嚴格檢修質量 確保系統(tǒng)穩(wěn)定 

檢修質量是生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提,2021年,氣化分廠嚴格控制檢修方案和過程控制,嚴把質量關,不放過任何質量問題。1-11月份,A、B、C爐投料開車工作16次,11臺次氣化爐計劃倒爐大中修工作,4次連投,沒有發(fā)生一次質量事故,氣化爐平均穩(wěn)定運行周期達到了55.6天,單臺運行時間最長達到了73天;和2020年同期相比,平均穩(wěn)定運行周期延長了1天,單臺最長運行時間延長了5天;凈化工段全系統(tǒng)穩(wěn)定性優(yōu)于歷年,706A穩(wěn)定在155000-16000Nm3/h,706B穩(wěn)定在165000-168000Nm3/h,為保證全年高產(chǎn)奠定了基礎。

落實對標管理 提升管理水平 

今年,結合生產(chǎn)實際及降本增效的工作要求,氣化分廠繼續(xù)貫徹落實集團公司對標管理工作要求,從生產(chǎn)管理、設備管理、安環(huán)管理、班組對標管理四個方面扎實推進對標管理工作,通過認真對標,綜合管理水平得到了穩(wěn)步提升,各項對標指標不斷趨好,部分對標數(shù)據(jù)已達到標桿值,其中氣化噸氨煤耗、氧耗、煤漿濃度等指標,都已達到公司歷史最好水平。1-10月份噸氨煤耗平均1377.5 kg/tNH3,同比減少了6.9kg/tNH3;氧耗平均為737.6Nm3/tNH3,同比減少了6Nm3/tNH3;平均煤漿濃度62.93%(2020年同期平均煤漿濃度62.52%),同比提升了0.4%。

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潛心技術改造 助力能效提升 

技術改造是挖掘設備潛力,實現(xiàn)現(xiàn)有設備高效低耗的最佳途徑。氣化分廠把設備技術改造作為能效提升的有效手段,通過對技改項目立項,科學實施,完成了T1501汽提塔氣液分布器改造更換,改造后消耗和塔底氨含量明顯降低;對凈化工段PV15005/25005自調閥密封等級進行了升級改造,節(jié)約了有效氣;把710硫回收冷熱風機進出口電液推桿改造升級為電動推桿后,徹底解決了長期漏油和開關困難問題;對E1618/1702/1620三臺換熱器內件材質進行變更,解決了頻繁內漏問題;對變換裝置(705AB)出工段放空閥PV15005/PV25005升級改造后,密封等級由原來的IV級密封提高到V級,每小時至少節(jié)約變換氣200標方以上,每年至少產(chǎn)生80萬元效益;針對氣化工段磨機潤滑系統(tǒng)管理工作,通過磨機技改,采取再次追加補棒等措施,增強了磨機的制漿能力和效率,使煤漿濃度持續(xù)保持在62.8%以上,為系統(tǒng)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)打下了基礎。此項工作,達到了同行水煤漿提濃領先水平,在全國水煤漿氣化工藝、設備技術年交流會上進行了經(jīng)驗交流,整體工作得到了與會專家及同行的肯定。

管理舉措求實 有效控制消耗 

針對消耗偏高問題,氣化分廠從嚴灰水處理、嚴格單爐檢修清理質量、改良工藝燒嘴、提高煤漿濃度、控制合理氣化爐溫、提高工藝氣有效氣組份和出工段煤氣溫度等幾個方面著手,經(jīng)過反復摸索實踐,嚴格管理,基本使消耗情況得到了控制。1-11月份,使用曹家灘、紅柳林和檸條塔按比例摻燒,曹家灘和檸條塔按比例摻燒,雖然煤種變化頻繁,但保持了總體生產(chǎn)工藝的相對穩(wěn)定;持續(xù)運行702工段廢煤漿回收裝置,回收了BDO含醛廢液和丁醇廢液,進行了小流量混合摻燒,為公司整體環(huán)保工作和節(jié)能降耗工作做出了積極貢獻。

落實安環(huán)制度 保證安全生產(chǎn) 

按照“安全第一,環(huán)保優(yōu)先,預防為主,全面排查,綜合治理的基本原則”,氣化分廠嚴格執(zhí)行公司的相關安全和環(huán)保制度,對員工進行了經(jīng)常性安全教育培訓,定期進行安全隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題,倒追責任,嚴格考核,并跟蹤督導整改,推動分廠安全環(huán)保工作保持了整體良好態(tài)勢,1-10月份安全環(huán)保隱患整改率98%,沒有發(fā)生一起安全事故和環(huán)保污染事故。

今年1-11月份共組織安全培訓、氣防消防培訓20次,累計培訓1800人次;開展安全教育24次,對協(xié)議工及對外來人員進行安全教育42次,組織分廠全體員工二、三級教育考試2次;組織模擬液化氣站泄漏應急演練,筒倉著火應急演練,凈化桌面防護應急演練、應急空呼演練各1次;組織現(xiàn)場安全環(huán)保隱患排查、安全綜合檢查,查出隱患289項,對相關責任人批評教育33人次,考核23人次;整改公司安全環(huán)保處查出隱患553項,整改分廠自查隱患289項;對分廠二個灰場進行了專項整治和綜合利用,變廢為寶,為企業(yè)創(chuàng)造了效益;通過嚴查拉灰車、運煤車超載、超速現(xiàn)象,保證了生產(chǎn)區(qū)域人員安全;通過嚴格現(xiàn)場“6S”管理、設備維修改造,使生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境面貌達到了環(huán)保標準要求,污水處理實現(xiàn)了達標排放。

守正創(chuàng)新,謀篇開局。在新的一年,氣化分廠將繼往開來,承優(yōu)守正,續(xù)擎黨建大旗,保持安全生產(chǎn)、能效提升各項對標指標的良好態(tài)勢,圍繞公司新的生產(chǎn)經(jīng)營目標任務,凝心聚力,對標、追標,開拓創(chuàng)新,埋頭苦干,確保氣化系統(tǒng)安環(huán)穩(wěn)長滿優(yōu)運行,開創(chuàng)黨建引領全面工作新局面。(氣化分廠  張鐵靜)