開欄語
今年以來,化工集團(tuán)嚴(yán)格按照陜煤集團(tuán)“五個(gè)新突破”“七個(gè)全面深化”“八個(gè)精準(zhǔn)發(fā)力”工作部署,深化拓展“四種經(jīng)營理念”,扎實(shí)推動“固根基、揚(yáng)優(yōu)勢、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”重點(diǎn)工作落地見效。所屬各單位聚焦提質(zhì)增效穩(wěn)增長,在抓重點(diǎn)破難點(diǎn)上持續(xù)發(fā)力,實(shí)施一系列得力舉措,通過優(yōu)化生產(chǎn)組織、細(xì)化成本管控、加強(qiáng)虧損治理、強(qiáng)化管理創(chuàng)新等,全力沖刺四季度,確保全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成。
陜化公司磷銨月產(chǎn)量再創(chuàng)新高
10月份,陜化公司磷銨總產(chǎn)量3.4萬噸,再次刷新8月份剛剛創(chuàng)下的月產(chǎn)歷史最高紀(jì)錄。1-10月份磷銨總產(chǎn)量較去年同期增產(chǎn)1.5萬噸。
10月份,該公司多次組織磷銨分廠技術(shù)管理人員召開專題會,緊盯小時(shí)產(chǎn)量和裝置開車率,從人員、機(jī)器、環(huán)保、管理四個(gè)方面進(jìn)行全面分析。分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),以問題為導(dǎo)向,群策群力、集思廣益,通過優(yōu)化工藝、完善設(shè)施、統(tǒng)籌協(xié)作等,精準(zhǔn)施策,深入挖潛。
源頭把控,實(shí)施分類配礦,提高裝置對不同品位磷礦適應(yīng)性。10月初,磷礦場庫存礦種多達(dá)9種,為摸清不同礦種的“脾性”,該公司要求技術(shù)組每天通報(bào)一次配礦小結(jié),根據(jù)傳統(tǒng)法、料漿法兩套系統(tǒng)運(yùn)行情況,至少3天調(diào)整一次配礦比例,以嚴(yán)細(xì)實(shí)作風(fēng)穩(wěn)定源頭,發(fā)揮兩套生產(chǎn)系統(tǒng)最大產(chǎn)能。
聚焦關(guān)鍵問題,攻堅(jiān)克難,補(bǔ)齊短板,提高稀酸裝置開車率。以往,磷酸裝置過濾二系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收全系統(tǒng)生產(chǎn)污水和濃縮沉降稠酸,導(dǎo)致裝置管線容易結(jié)垢,開車周期短。增加萃取槽壓縮空氣攪拌系統(tǒng)后,解決了反應(yīng)槽攪拌能力不能滿足生產(chǎn)實(shí)際的問題,生產(chǎn)能力較前期提升5%-10%,運(yùn)行周期翻了一倍。通過優(yōu)化稀酸指標(biāo)控制,將稀磷酸的酸濃提高一個(gè)百分點(diǎn),單獨(dú)一套大濃縮系統(tǒng)就能滿足“傳統(tǒng)法”二銨的濃酸需求。同時(shí),小濃縮裝置采用“滾酸”的模式保證“料漿法”磷銨產(chǎn)品的指標(biāo)要求,為一銨裝置粉粒同開釋放產(chǎn)能奠定基礎(chǔ)。
決定傳統(tǒng)法二銨產(chǎn)量的是單位時(shí)間噴入造粒機(jī)內(nèi)的料漿量,而影響這一關(guān)鍵指標(biāo)的是中和槽料漿泵噴漿是否持續(xù)。該公司技術(shù)組翻出原始檔案,對中和槽不同時(shí)期的變更進(jìn)行技術(shù)分析,找準(zhǔn)核心原因,隨機(jī)實(shí)施了中和槽折流板增大折流面積的改造,取得了較好效果,料漿管吹掃頻次從改造前平均5分鐘一次延長到15分鐘。噴漿的流量得到持續(xù)穩(wěn)定的保障,磷銨產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量得到大幅提升。
因時(shí)制宜,因勢利導(dǎo),錯峰停車保障裝置長周期滿負(fù)荷生產(chǎn)。10月13日至16日重污染天氣三級響應(yīng),該公司立即調(diào)整生產(chǎn)組織思路,安排大濃縮系統(tǒng)提前計(jì)劃停車,熱洗清理,擇機(jī)組織稀酸裝置停車消缺,對影響生產(chǎn)的萃取槽防腐進(jìn)行解決。響應(yīng)結(jié)束后,抓住一銨粉粒同開有利時(shí)機(jī),調(diào)整工藝指標(biāo),充分釋放3個(gè)磷銨產(chǎn)品最大產(chǎn)能。(屈小強(qiáng) 王東偉)