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10月份,陜化公司磷銨總產(chǎn)量突破8月剛剛創(chuàng)新的月產(chǎn)紀(jì)錄,再次刷新磷銨歷史最高紀(jì)錄,實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)3.4萬(wàn)噸。1-10月份總產(chǎn)量比去年同期增產(chǎn)1.5萬(wàn)噸。 10月份,陜化公司磷銨分廠多次組織技術(shù)管理人員召開(kāi)專題會(huì),緊盯小時(shí)產(chǎn)量和裝置開(kāi)車率,從人員、機(jī)器、環(huán)保、管理四個(gè)方面全面分析,分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),以問(wèn)題為導(dǎo)向,群策群力、集思廣益,通過(guò)優(yōu)化工藝、完善設(shè)施、統(tǒng)籌協(xié)作,抓住關(guān)鍵,深入挖潛,精準(zhǔn)施策。 源頭把控,實(shí)施分類配礦,提高裝置對(duì)不同品位磷礦適應(yīng)性。
10月初,磷礦場(chǎng)庫(kù)存礦種多達(dá)9種。為了摸清不同礦種的“脾性”,磷銨分廠要求技術(shù)組每天通報(bào)一次配礦小結(jié),根據(jù)傳統(tǒng)法、料漿法兩套系統(tǒng)運(yùn)行情況,至少三天調(diào)整一次配礦比例,以嚴(yán)細(xì)實(shí)的作風(fēng)穩(wěn)定源頭,發(fā)揮兩套生產(chǎn)系統(tǒng)最大產(chǎn)能。 聚焦關(guān)鍵問(wèn)題,攻堅(jiān)克難,補(bǔ)齊短板,提高稀酸裝置開(kāi)車率。以往,磷酸裝置過(guò)濾二系統(tǒng)負(fù)責(zé)接收全系統(tǒng)生產(chǎn)污水和濃縮沉降稠酸,導(dǎo)致裝置管線容易結(jié)垢,開(kāi)車周期短。技術(shù)組攻堅(jiān)克難,增加萃取槽壓縮空氣攪拌系統(tǒng),解決反應(yīng)槽攪拌能力不能滿足生產(chǎn)實(shí)際的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)改造,生產(chǎn)能力較前期提升5%-10%,運(yùn)行周期翻了一倍,通過(guò)優(yōu)化稀酸指標(biāo)控制,將稀磷酸的酸濃提高一個(gè)百分點(diǎn),單獨(dú)一套大濃縮系統(tǒng)就能滿足“傳統(tǒng)法”二銨的濃酸需求。
同時(shí),小濃縮裝置采用“滾酸”的模式保證“料漿法”磷銨產(chǎn)品的指標(biāo)要求,為一銨裝置粉粒同開(kāi)釋放產(chǎn)能奠定基礎(chǔ)。 決定傳統(tǒng)法二銨產(chǎn)量的是單位時(shí)間噴入造粒機(jī)內(nèi)的料漿量,而影響這一關(guān)鍵指標(biāo)的是中和槽料漿泵噴漿是否持續(xù)。技術(shù)組翻出原始檔案,對(duì)中和槽不同時(shí)期的變更進(jìn)行技術(shù)分析,找準(zhǔn)核心原因,隨機(jī)實(shí)施了中和槽折流板增大折流面積的改造,取得較好效果。料漿管吹掃頻次從改造前平均5分鐘一次延長(zhǎng)到15分鐘。噴漿的流量得到持續(xù)穩(wěn)定的保障,磷銨產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量得到大幅提升。 因時(shí)制宜,因勢(shì)利導(dǎo),錯(cuò)峰停車保障裝置長(zhǎng)周期滿負(fù)荷生產(chǎn)。
10月13日-16日重污染天氣三級(jí)響應(yīng),要求磷銨日產(chǎn)減至設(shè)計(jì)產(chǎn)能80%組織生產(chǎn)。陜化公司磷銨分廠立即調(diào)整生產(chǎn)組織思路,安排大濃縮系統(tǒng)提前計(jì)劃停車,熱洗清理,擇機(jī)組織稀酸裝置停車消缺,對(duì)影響生產(chǎn)的萃取槽防腐進(jìn)行解決。響應(yīng)結(jié)束后,陜化公司磷銨分廠抓住一銨粉粒同開(kāi)有利時(shí)機(jī),調(diào)整工藝指標(biāo),充分釋放三個(gè)磷銨產(chǎn)品最大產(chǎn)能。(屈小強(qiáng) 王東偉)