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如何安全高效處置利用工業(yè)廢硫酸是精細(xì)化工行業(yè)面臨的共同難題,特別是自2021年9月1日新修訂的《固廢法》頒布實(shí)施以來,無論是國家還是行業(yè),對工業(yè)廢硫酸的管理監(jiān)管越來越嚴(yán)格。對于陜化公司來說,工業(yè)廢硫酸的合規(guī)化處置還關(guān)系著BDO裝置的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。面對日益上漲的廢硫酸庫存,企業(yè)安全環(huán)保壓力與日俱增。加大廢硫酸用量,降低廢硫酸庫存已經(jīng)成為關(guān)乎企業(yè)經(jīng)營效益和合法合規(guī)處置工業(yè)危廢的必然抉擇。
“廢移所司”,讓舊裝置發(fā)揮新作用。為了切實(shí)加大廢硫酸用量,陜化公司磷銨技術(shù)人員多次梳理近年來廢硫酸使用的臺賬記錄、總結(jié)指標(biāo)數(shù)據(jù),得出結(jié)論,提高單位時間內(nèi)廢硫酸的加熱溫度,提高酸溫可以有效改善廢硫酸對磷肥生產(chǎn)的負(fù)面影響,可以大幅加大廢酸用量。技術(shù)組排查分析,曾經(jīng)使用四氟換熱器對廢酸進(jìn)行加熱,廢酸用量較大,每月可消化廢酸700噸以上,最后由于四氟換熱器換熱管較細(xì),經(jīng)常堵塞,退出使用,導(dǎo)致廢酸使用嚴(yán)重受限,平均每月消化BDO廢酸500多噸,廢酸庫存持續(xù)升高,達(dá)到3350噸。每月BDO送復(fù)肥廢酸700噸,再這樣維持下去,不但滿足不了集團(tuán)安全環(huán)保要求,廢酸憋庫還會影響BDO連續(xù)生產(chǎn)。四氟換熱器的退出成為制約廢硫酸多利用的瓶頸,那么有沒有替代品?技術(shù)組滿集團(tuán)打聽、協(xié)調(diào),尋找能夠耐強(qiáng)酸腐蝕的換熱器。功夫不負(fù)有心人,主動出擊獲得積極信息,找到了一臺退役的板式換熱器,材質(zhì)和換熱面積相對滿足使用要求。讓廢舊的板式換熱器從煤化工裝置移位到磷酸裝置,改變原有工藝用途,增強(qiáng)廢硫酸的預(yù)熱效果,增加廢硫酸的使用量。這一招立馬見效。
“揚(yáng)湯止廢”,讓新工藝改變舊思路。廢硫酸使用量小,主要是化工操作要規(guī)避濕法磷酸萃取反應(yīng)帶來的泡沫大、溫度高等負(fù)面影響。廢硫酸不能直接加入生產(chǎn)系統(tǒng),必須按一定比例與正品硫酸配兌后,提高濃度、改善流動性、減少雜質(zhì)比例,才能在加熱去雜的過程中對廢硫酸進(jìn)行改性,消減生產(chǎn)利用的負(fù)面效應(yīng)。最初,正品酸與廢酸的比例是1:1,超過這個比例萃取槽泡沫就會增大,傳統(tǒng)的消泡方式收效甚微,不利于萃取反應(yīng)。公司磷銨技術(shù)組通過試驗(yàn)總結(jié),在萃取槽、陳化槽增加了蒸汽吹掃消泡模式,實(shí)踐效果良好。在此基礎(chǔ)上,再將配兌比例調(diào)整為3:2,一顛一倒,廢硫酸使用量每月就能提高150噸。
“變廢為寶”,讓廢硫酸成為降本增效新舉措。眾所周知,2022年以來,硫酸價格飛漲,磷銨成本僅因硫酸一項(xiàng)就上漲了300元以上,產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)持續(xù)下滑。降低原材料消耗、提高產(chǎn)品產(chǎn)量是擴(kuò)大邊際貢獻(xiàn)的固有措施。通過降低廢硫酸的負(fù)面影響,增大廢硫酸的使用量,在磷銨生產(chǎn)過程中,一定能夠降低正品硫酸的消耗量。為此,公司磷銨分廠多次組織技術(shù)骨干召開會議,分析廢硫酸對二銨顏色的不利影響、對中和反應(yīng)泡沫大噴漿不穩(wěn)定的不利影響,積極采取小改小革,規(guī)范操作、優(yōu)化工藝等措施,統(tǒng)一思路,迎難而上,矢志不移把加大廢硫酸使用量作為磷銨生產(chǎn)組織的關(guān)鍵技術(shù)要求。4月15日以來,磷銨廢硫酸的使用量由之前1000L/h加大到1500L/h,系統(tǒng)負(fù)面影響基本受控。廢酸處理槽的電加熱管也由原來的20組全開,降低到只需要開8組電,每小時節(jié)約用電180度。
據(jù)悉,按照當(dāng)前操作模式,磷銨合規(guī)處置BDO廢硫酸的使用量每月可提高到900噸左右,預(yù)期2022年9月份,廢硫酸庫存有望下降到2000噸以下。陜化公司安全環(huán)保高效處置工業(yè)廢硫酸,為BDO產(chǎn)品連續(xù)順暢高產(chǎn),為企業(yè)的經(jīng)營創(chuàng)效再立新功。(趙華明)