深耕細作 技改創(chuàng)新 挖潛增效 歷覽前賢國與家,成由勤儉破由奢。勤儉節(jié)約從古至今一直都是中華民族傳統(tǒng)美德之一。新中國成立初期,曾進行一場轟轟烈烈增產節(jié)約的運動,美國記者在見到中國人民艱苦樸素的精神后感慨,這是共產黨人身上的“東方魔力”,并斷言這是“興國之光”。這項運動所取得的成效,不僅使我們克服了當時的財政經濟困難,保證了抗美援朝的順利進行,為國家工業(yè)化積累了資金,而且有力地推動了黨的自身建設。這場運動所積累的經驗,則是我們今天建設中國特色社會主義、進行降本增效運動的寶貴財富。 回首過去,展望未來,作為煤化工行業(yè)龍頭的我們,又能做些什么呢? 隨著我國傳統(tǒng)煤化工產業(yè)的不斷發(fā)展,各項產品產能逐漸過剩,行業(yè)面臨著優(yōu)勝劣汰的嚴峻形勢。氣化分廠作為公司煤炭消耗和費用支出大戶,降本增效就成為了我們工作的重中之重。 近年來,分廠緊緊圍繞公司“降本增效”的主題,不斷地探索和創(chuàng)新,通過精細管理、技術改造、系統(tǒng)優(yōu)化,分廠的噸氨煤耗、氧耗、煤漿濃度、有效氣含量等能耗指標均達到了國內先進水平,為公司降本增效工作提供了有力支撐。 那我們是通過什么舉措達到降本增效的目的呢?接下來為大家分享兩個氣化分廠典型的降本增效的案例。 案例一:煤漿提濃 隨著公司生產系統(tǒng)產能不斷增大,氣化分廠裝置存在著氧氣供給不足、設備能力限制等問題,在多次召開研討會議后,分廠根據(jù)實際情況,通過不斷提高煤漿濃度,從而降低氧氣消耗,降低原煤消耗,同時提升產能,達到增產降耗的目的。具體措施如下: 完善管理規(guī)定,細化交接班項目、磨機運行管理規(guī)定及添加劑配給制度,提高并細化考核方案; 對磨機滾筒螺栓密封改造,解決了因漏漿而頻繁檢修問題,延長了磨機穩(wěn)定運行的周期,保障了煤漿提濃操作,同時也改善了現(xiàn)場環(huán)境; 實施磨機回流改造,優(yōu)化煤漿粒徑分布,提高煤漿堆積效率。 經過管理提升、操作優(yōu)化、到技術攻關改造,氣化分廠投資不到1萬元,2021年-2023年煤漿濃度提高了1.2%以上; 有效氣含量提高了3%以上,噸氨煤耗下降了30kg,噸氨氧耗下降了40Nm3,這些能耗指標均達到國內先進水平,每年可降低成本約1350萬元; 煤漿濃度的提高,不但不增加高壓煤漿泵的運轉負荷,而且氣化爐產能得到了增大,合成氨日產增加了100噸以上,按現(xiàn)價估算,每天可增加效益約23.5萬以上。 煤漿濃度提升及煤漿粒度變細后,減少燒嘴磨損,增加了燒嘴運行時間,延長氣化爐運行周期,年節(jié)省檢維修費用約300萬元。 案例二:廢煤漿回收利用 在氣化系統(tǒng)日常運行,工藝操作過程中,都會產生較多的廢煤漿,原設計是排至沉渣池當作廢煤灰處理,不僅污染了沉渣池的水質,而且產生了較大浪費。經過分廠討論,做出了以下改進措施: 在703、702各建立一個廢煤漿槽,用于收集設備運行過程中產生的廢煤漿,并安裝渣漿泵,定期回收至磨機用于再次制漿; 在推行改進措施后,我們取得了以下成果: (1)通過一次性投資約15萬元,每月可回收廢漿約含100噸原煤,每年可節(jié)省費用約82.5萬元; (2)減輕了環(huán)保壓力,改善了磨機周圍環(huán)境衛(wèi)生,杜絕了對沉渣池的水質污染。 今年6月份,在氣化分廠全體員工的不懈努力下,多項能耗指標創(chuàng)歷史最佳,為合成氨日產穩(wěn)定提升提供了有力的保障。其中噸氨煤耗為1371kg,創(chuàng)本年度最低;有效氣創(chuàng)歷史新高,全月平均值為82.4%;煤漿濃度創(chuàng)歷史新高,全月平均值為64.1%;爐渣殘?zhí)縿?chuàng)本年度新低,全月平均值為9.8%。 在目前全球經濟蕭條的情況下,陜煤集團作為世界500強也面臨著嚴峻的考驗。企業(yè)不但采用先進的設備和技術手段,而且從降本增效著手,推進成本管理,以達到抵抗全球經濟寒冬的目標。 或許有人會問:“我只是一名普通職工,我能做什么,我該怎么做?”答案其實很簡單:“從我做起,從自身崗位做起,從點滴做起,從小事做起!”降本增效,是企業(yè)得以發(fā)展的根本,也是我們責無旁貸的使命!