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目前,公司煤氣化裝置A、B、C爐均已運行十年以上,取樣探頭、前級預(yù)處理、后級預(yù)處理長時間運行,處理樣品能力下降,導(dǎo)致儀表故障率很高,主要問題在于預(yù)處理的故障,不能有效地把樣品中的煤粉、水,雜質(zhì)等除去,達不到現(xiàn)有的技術(shù)要求。 有什么好法子能解決氣化在線分析預(yù)處理遇到的問題?電儀分廠在公司的大力支持下成立技改專攻小組,決心啃下這塊“硬骨頭”。他們重新選型,反復(fù)交流、測試對比?!跋到y(tǒng)要具有隔離、排放、清洗功能,可對樣品進行冗余精細(xì)過濾?!薄敖禍仄饕捎萌哂嘣O(shè)計。”……技改小組的成員們大處著眼、細(xì)處著手,不斷探索更改,終于確定了合適的樣品處理系統(tǒng)。 技改小組確定的樣品處理系統(tǒng)處理過程包括降溫、減壓、氣化、過濾、洗滌、除塵、干燥、加熱、冷卻、分離、壓力指示、流量指示、安全泄放、標(biāo)定、流路切換等功能。前級預(yù)處理系統(tǒng)可對樣品進行降溫,降溫器采用冗余設(shè)計,并含有排液,沖洗功能,可對含大量粉塵顆粒的樣品進行冗余初次過濾,還對樣品進行伴熱與伴熱減壓;后級預(yù)處理系統(tǒng)可對樣品進行冗余精細(xì)過濾,具有超壓泄放功能、快速流通功能、標(biāo)定功能、匹配儀表的流路切換和大氣平衡功能,并帶自動排液功能,可查看壓力指示、流量指示、溫度指示。目前,A、B、C爐完成改造投用,已順利運行半年,經(jīng)計算,這項技改年創(chuàng)效達30余萬元。 “未改造的氣化在線分析預(yù)處理,無法進行有效地冷卻、除水、除塵、穩(wěn)壓穩(wěn)流、氣液分離,導(dǎo)致水汽和雜質(zhì)進到測量模塊中,儀表測量數(shù)據(jù)失真,不能長時間穩(wěn)定運行,儀表維護人員總要扎在現(xiàn)場,處理取樣根部的銨鹽結(jié)晶,不穩(wěn)定的數(shù)據(jù)也會影響工藝人員的操作判斷。經(jīng)過技改更換后,現(xiàn)在的預(yù)處理系統(tǒng)即使在冬天的極端天氣中也能穩(wěn)定運行,大大減少了人力物力的消耗。也激發(fā)了大家開展小技改的積極性?!睔饣诰€分析預(yù)處理技術(shù)負(fù)責(zé)人馬永婷說道。 電儀分廠將持續(xù)圍繞提質(zhì)增效這一工作目標(biāo),在分廠員工中大力弘揚工匠精神、創(chuàng)新精神,用好、用活“小技改”,為建設(shè)現(xiàn)代化智慧陜化貢獻電儀力量。(電儀分廠 石耀軍)