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近期,BDO系統(tǒng)大檢修全面展開(kāi),陜化公司緊扣“精益管理提升年”各項(xiàng)工作要求,在提量增效、提質(zhì)增效、降本增效上下功夫,從組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、節(jié)時(shí)降耗三個(gè)方面入手,把成本管理實(shí)實(shí)在在地貫穿在檢修工作的全過(guò)程。
檢修互助機(jī)制凸顯提量增效。系統(tǒng)檢修不同于日常保運(yùn),存在著任務(wù)量與檢修人員之間不平衡的矛盾。陜化公司維保分廠(chǎng)通過(guò)研究部署,確定將檢修互助機(jī)制作為BDO系統(tǒng)檢修的有效實(shí)踐。項(xiàng)目計(jì)劃共計(jì)179項(xiàng),涉及乙炔裝置1#、3#發(fā)生器檢修清理,一期甲醛更換催化劑、甲醇蒸發(fā)器,二期炔化更換蠟燭過(guò)濾器濾布,加氫更換R8201A/B催化劑,113個(gè)安全閥的拆除效驗(yàn)安裝和16臺(tái)換熱器的清洗、管道疏通以及對(duì)腐蝕嚴(yán)重、運(yùn)行周期長(zhǎng)、老化的管道進(jìn)行更換等多項(xiàng)任務(wù)。維保分廠(chǎng)提前將任務(wù)分解,BDO分廠(chǎng)挑大梁擔(dān)任主攻,其他裝置選派精干力量集中支援,“火力全開(kāi)”展開(kāi)“大決戰(zhàn)”,支援人員按預(yù)先安排“各攻各的山頭”,既保證了檢修任務(wù)按時(shí)完成,又實(shí)現(xiàn)了一專(zhuān)多能、一崗多能的目的。3月15日下午,合成氨裝置支援的三個(gè)班組已經(jīng)完成了丁二醇單元E8402、E8405、E8408三個(gè)換熱器的封頭拆除任務(wù)。截至3月16日下午,各裝置均已完成拆除工作,部分已進(jìn)入恢復(fù)安裝階段。
狠抓質(zhì)量管理突出提質(zhì)增效。質(zhì)量管理一直是維保分廠(chǎng)的重頭戲,一直以來(lái),陜化公司維保分廠(chǎng)不斷推進(jìn)安全檢修質(zhì)量管理,制定相關(guān)管控機(jī)制,抓實(shí)每一項(xiàng)管理措施。以“嚴(yán)實(shí)勤快精細(xì)廉”的作風(fēng)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理要求,在任務(wù)安排、質(zhì)量驗(yàn)收等方面壓實(shí)責(zé)任落實(shí)到人,堅(jiān)決杜絕重復(fù)檢修,將質(zhì)量管理落實(shí)在檢修的全過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了“任務(wù)明、責(zé)任清、安全牢、業(yè)務(wù)精”的安全檢修目標(biāo)。提高質(zhì)量就是提高效益。檢修磷銨裝置涉及110個(gè)安全閥的拆裝,檢修人員嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程,在工藝的配合下開(kāi)展檢修作業(yè)。
嚴(yán)控節(jié)時(shí)降耗實(shí)現(xiàn)降本增效。時(shí)間就是最大的效益。檢修前,陜化公司維保分廠(chǎng)為確保檢修安全有序進(jìn)行,多次組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),提前準(zhǔn)備,統(tǒng)籌規(guī)劃,力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)完成檢修。提前對(duì)工器具進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,更換不合格工器具,積極組織全員學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全技術(shù)措施,確保每位檢修人員熟悉檢修內(nèi)容及危害因素。在檢修中在節(jié)能降耗上嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約維修費(fèi)用和外委資金。
在檢修過(guò)程中,全體檢修人員始終踐行“能用則用,應(yīng)修盡修,能自己干的絕不外委”的成本理念,采取各種辦法降低物料損耗,大到一個(gè)閥門(mén),小到一個(gè)螺絲。墊片未損傷絕不用新墊,拆除后的備品備件經(jīng)檢查確認(rèn)質(zhì)量無(wú)誤后恢復(fù)安裝,具備使用功能的損傷件修復(fù)后繼續(xù)使用。制造維修機(jī)加班全員待命,隨到隨修,爭(zhēng)分奪秒加工修復(fù)備品件,自檢修展開(kāi)以來(lái),已加工大小閥門(mén)50余個(gè),制作大小法蘭107個(gè),隔離盲板680塊,有力保障檢修工作的有序開(kāi)展。(吳穎)