生產(chǎn)建設(shè)
7月25日,動(dòng)力分廠脫硫裝置在確保后處理系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下,順利完成二效分離器進(jìn)料管線改造任務(wù),并安全投入運(yùn)行。
7月24日,動(dòng)力分廠脫硫后處理系統(tǒng)正在運(yùn)行的二效分離器進(jìn)料管線刺漏,后系統(tǒng)緊急倒運(yùn)一效分離器單元運(yùn)行,二效蒸發(fā)單元交付檢修。因?yàn)樵O(shè)計(jì)該進(jìn)料管線水平段布置在四樓樓面下方,距離三樓樓面6米多高,由于沒有檢修平臺(tái),每次泄漏、檢修均需搭設(shè)腳手架,比較麻煩,且檢修時(shí)間較長。對(duì)于漿液質(zhì)量較差,運(yùn)行較為困難一二期吸收系統(tǒng)來說,后系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
硫酸銨后處理系統(tǒng)是煙氣脫硫裝置的關(guān)鍵設(shè)施,擔(dān)負(fù)著一二期吸收系統(tǒng)硫酸銨漿液的凈化、蒸發(fā)、生產(chǎn)任務(wù),系統(tǒng)是否運(yùn)行穩(wěn)定直接影響到吸收系統(tǒng)漿液密度的高低和煙氣二氧化硫的達(dá)標(biāo)排放,在煙氣脫硫裝置中舉足輕重。
分廠加大對(duì)脫硫系統(tǒng)投入,不斷進(jìn)行技術(shù)改造,嚴(yán)抓設(shè)備計(jì)劃檢修,及時(shí)消除現(xiàn)場跑冒滴漏,現(xiàn)場環(huán)境大為改觀,設(shè)備設(shè)施運(yùn)行周期大大延長,兩年來,后處理系統(tǒng)從未出現(xiàn)過因?yàn)樵O(shè)備故障而誘發(fā)停車的事故,為煙氣脫硫吸收系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和煙氣指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放提供了有力保障。
如何解決制約后系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的難題,經(jīng)過現(xiàn)場勘查和論證,分廠決定從四樓一效分離器進(jìn)料管線閥組前重新鋪設(shè)一趟去二效分離器進(jìn)料管線,停運(yùn)泄漏管線,這樣既方便員工安全操作,又方便檢修消缺和施工,方案確定,工藝技術(shù)員一邊組織一效分離器系統(tǒng)開車,一邊與設(shè)備技術(shù)員落實(shí)改造所需的材料備件。
隨著材料、備件的陸續(xù)到場,檢修人員立即投入到新配管線的預(yù)制工作中,為了不影響一效分離器單元的正常運(yùn)行,按預(yù)定方案先預(yù)制安裝新配管線,等一效停止生產(chǎn)時(shí)再碰口。經(jīng)過檢修人員18小時(shí)的預(yù)制、安裝、焊接,新改造的二效分離器進(jìn)料管線經(jīng)過試漏、消缺、投入運(yùn)行。
“這個(gè)就是新改造的一二效分離器上料切換閥,以后倒系統(tǒng)就用這個(gè)閥了,三樓原來的切換閥不再用了”。隨后技術(shù)員對(duì)崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn),詳細(xì)講解了新改造管線流程、閥門的作用及操作要領(lǐng),防止崗位人員出現(xiàn)誤操作。( 動(dòng)力分廠 詹鐵軍)