生產(chǎn)建設(shè)
日前,氣化凈化工段4#酸霧風(fēng)機改造順利完成,最佳連續(xù)運行狀態(tài)100天,取得明顯效果,各項運行指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求,困擾生產(chǎn)系統(tǒng)達(dá)2年之久的“頑疾”終于得到根除。
4#風(fēng)機2019年6月新上的一臺離心式尾氣風(fēng)機,是凈化工段硫回收尾氣洗滌裝置的重要設(shè)備,自安裝試車以來,一直存在前后軸承振動較大,運行周期短等問題,對系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)造成一定影響。為確保設(shè)備運行取得突破性進展,今年,由機動部牽頭,氣化分廠、維保分廠參與,充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,成立攻關(guān)小組,集思廣益,曾試探性做過檢修處理,更換軸承、控制潤滑脂量、檢驗轉(zhuǎn)子平衡性......,但振動問題仍未得到根治,無法達(dá)到長滿優(yōu)運行。經(jīng)多方充分論證,外出技術(shù)交流,最終判定聯(lián)軸器尺寸小、承載能力不足、軸承選型有誤、風(fēng)機基座連接面較薄等均是造成風(fēng)機振動的主要原因。通過增大聯(lián)軸器直徑、改變軸承類型、加固風(fēng)機底座后,雖然取得初步成效,但是攻關(guān)小組前進的腳步仍未停歇,又持續(xù)跟蹤改造效果,不斷優(yōu)化。
2021年9月,公司組織對該風(fēng)機蝸殼內(nèi)部刷耐酸涂層,消除積酸腐蝕問題。三分檢修,七分保養(yǎng),技術(shù)改造后,針對風(fēng)機運行期間管道內(nèi)部產(chǎn)生的硫酸銨結(jié)晶會影響風(fēng)機振動問題,分廠定期組織人員進行管道、蝸殼、葉輪清理,保證風(fēng)機運行處于最佳狀態(tài)。投入使用3個多月以來,該泵運行平穩(wěn),再未出現(xiàn)超電流跳車現(xiàn)象,大大減少了設(shè)備故障率,攻關(guān)小組的“亮劍”精神,不僅“醫(yī)治”了長達(dá)2年多之久的設(shè)備頑疾,而且極大的降低了檢修成本,確保區(qū)域設(shè)備安全穩(wěn)定運行?! ?br/>
2021年以來,公司在設(shè)備管理方面集中攻關(guān),致力技改,發(fā)現(xiàn)一個“三高一長”的設(shè)備問題(設(shè)備故障率高、備件更換頻率高、檢修費用高、故障檢修時間長),就成立一個技術(shù)攻關(guān)小組,穩(wěn)扎穩(wěn)打,積極推廣新技術(shù)、新材料應(yīng)用,主要完成了氣化原運6號B皮帶液偶改造、氣化P1302泵葉輪改造、1#鍋爐水冷壁管使用耐磨材料噴涂等14余項技術(shù)改造,延長了設(shè)備運行周期,有效降低檢修費,更用永不言敗的“亮劍”精神為打造“員工幸福 行業(yè)尊重”的化工企業(yè)做出了最美的詮釋。(劉江涌 張博慧)